Firmware Imax B6 Mini de dos formas. Firmware Imax B6 Mini de dos formas Firmware Imax b6 en ruso

El cargador universal iMax-B6 se considera legítimamente popular. Cualquier diseñador de modelo de avión o persona con baterías Li-Po en el hogar reconocerá la caja shaitan azul desde lejos.

la aparición de la caja de shaitan

Para su época, la carga resultó ser tan revolucionaria y simple que todo el mundo empezó a copiarla. Hay varias versiones del cargador:
- El original se llamó BC-6 y fue producido por Bantam basado en ATmega32 / ATmega32L.
- Entonces SkyRC lo lamió con éxito, pero todos se olvidaron de Bantam.
- Una copia exacta de SkyRC en ATmega32 hecha en el sótano (obtuve este).
- Una copia con diferencias en el circuito y la placa.
- Carga en un chip ... Es difícil llamarlo un clon, ya que este dispositivo está en un microcontrolador completamente diferente y solo en apariencia es similar al iMax-B6.
- En 2016/2017, los chinos llegaron al fondo de la optimización y lanzaron un nuevo cargador que solo carga litio normalmente. Chip en paquete TQFP48 y sin marcar. Wang que es STC o ABOV MC96F6432. Parece que Wangi estaba equivocado: resultó ser MEGAWIN MA84G564. No hay firmwares de terceros y parece que no lo harán.

Por la red circulan al menos tres circuitos del iMax-B6 original. El intento más exitoso de dibujar un diagrama y comprender cómo funciona fue realizado por el usuario. electronik-irk... Con su desarrollos compartió "Nacido con un soldador" en la comunidad.

Pero en cualquier barril de miel siempre hay una cucharada de ungüento. También fue encontrada en el iMax-B6. Este es un problema con Δv cuando se cargan baterías Ni-Ca y Ni-Mh de 1,2 voltios. A su debido tiempo yo escribió a la comunidad sobre el problema con Δv, pero nunca obtuve una respuesta. Mi opinión es que las dificultades con Δv surgen debido a varias jambas. El primero: durante el encendido y en cada medición en el condensador C21 y los terminales de salida, se produce una sobretensión del orden de 3-4 voltios, que introduce distorsiones moderadas Δv en baterías de 1,2 voltios.


diagrama de la sección de potencia

Este problema se puede resolver fácilmente agregando 4.7kΩ R128 en paralelo con C21. Como beneficio adicional, esta resistencia corrige una característica de error de algunos iMax s: muere cuando se enciende sin carga. En este caso, VT26 o VT27 suelen estar encendidos.

Soldar R128 aquí

El segundo problema es la pequeña profundidad de bits del ADC y el ruido de la fuente de alimentación y los circuitos digitales. 10 bits es apenas suficiente para el rango de 0 V a 30 V con una precisión de 0,29 mV. Para facilitar de alguna manera el trabajo del ADC, es necesario llevar a cabo una serie de medidas:
- Mejorar la estabilidad de la tensión de referencia.
- Cambie el firmware nativo de iMax a cargador de cheali... Este firmware usa un truco con sobremuestreo y agregando ruido artificial... Después de todas estas modificaciones, podrá capturar Δv de Ni-Ca / Ni-Mh a corrientes de carga> 0.5C

El iMax basado en el ATmega32 no usa el voltaje de referencia de 2.5 voltios más preciso basado en TL431... Su estabilidad se puede aumentar ligeramente soldando un capacitor electrolítico de 10μF entre AREF y tierra.


mediocampista defensivo en la esquina superior izquierda

Describiré en parte el parpadeo, la calibración y la activación del modo de ruido artificial.

UDP: Como se señaló correctamente Lol lol en los comentarios, el TL431 es muy crítico con la capacitancia del capacitor de salida. Las zonas de funcionamiento estable están marcadas en rojo: 0,001 mF - 0,01 mF y 10 mF.


Gráfico de estabilidad TL431

De verdad dicen: ¡la pereza es el motor del progreso! Aquí y yo, el pensamiento excitó mi cabeza, para automatizar el proceso de medición y entrenamiento de baterías ácidas. Después de todo, ¿quién, en su sano juicio, en nuestra era de microcircuitos inteligentes, estudiará minuciosamente una batería con multímetros y un cronómetro? Seguro que mucha gente conoce el cargador "popular" Imax B6. En Habré hay sobre él (y ni siquiera uno). A continuación, escribiré lo que hice con él y por qué.

Exactitud

Al principio, mi objetivo era aumentar la potencia de descarga para medir mis baterías para un suministro de energía ininterrumpida y, a largo plazo, entrenarlas sin correr el riesgo de un envejecimiento prematuro (yo, no las baterías). Conduje el dispositivo desmontado.

En el interior, está generosamente repleto de muchos amplificadores diferenciales, un multiplexor, un regulador reductor-elevador con alta eficiencia, tiene un buen paquete y puede encontrar código abierto en la red. muy bien firmware. Con una corriente de carga de hasta 5 amperios, puede incluso cargar baterías de automóvil a 50 A / h (corriente 0,1 C). Con todo esto, al mismo tiempo, la riqueza, como sensores de corriente, aquí se utilizan resistencias ordinarias de 1 W, que, entre otras cosas, funcionan al límite de su potencia, lo que significa que su resistencia flota significativamente bajo carga. ¿Puedes confiar en un dispositivo de medición así? Habiendo soplado y tocado estos "sensores" con mis manos, las dudas se han ido - ¡quiero convertirlos en derivaciones de manganina!

La manganina (también hay constantan) es una aleación especial para derivaciones, que prácticamente no cambia su resistencia al calentamiento. Pero su resistencia es un orden de magnitud menor que las resistencias que se reemplazan. Además, en el circuito del dispositivo, los amplificadores operacionales se utilizan para amplificar el voltaje del sensor a valores legibles por el microcontrolador (creo que el límite superior de digitalización es el voltaje de referencia del TL431, aproximadamente 2.495 voltios).

Mi refinamiento es soldar derivaciones en lugar de resistencias y compensar la diferencia de niveles cambiando la ganancia de los amplificadores operacionales a LM2904: DA2: 1 y DA1: 1 (ver diagrama).

Esquema



Para la alteración, necesitamos: el dispositivo original en sí (describo la alteración del original), derivaciones de manganina (tomé de los multímetros chinos), programador ISP, firmware del cargador de cheali (para la posibilidad de calibración), Atmel Studio para su ensamblaje (opcional), eXtreme Burner AVR por su firmware y experiencia en la creación de ladrillos para un firmware atmega exitoso (Todos los enlaces están al final del artículo).
Y también: la capacidad de soldar SMD y un deseo irresistible de restaurar la justicia.

Nunca he estudiado el desarrollo de circuitos y, en general, el radioaficionado, por lo que me daba un poco de miedo hacer tales cambios sobre la marcha en un dispositivo que funcionaba como este. ¡Y luego multisim vino al rescate! En él, es posible, sin tocar el soldador: implementar la idea, depurarla, corregir errores y comprender si funcionará en absoluto. En este ejemplo, he modelado una pieza de circuito, con un amplificador operacional, para un circuito en modo de carga:

La resistencia R77 proporciona retroalimentación negativa. Junto con R70, forman un divisor que establece la ganancia, que se puede calcular así (R77 + R70) / R70 = ganancia. Mi derivación resultó ser de unos 6,5 mΩ, que a una corriente de 5 A producirá una caída de tensión de 32,5 mV, y necesitamos obtener 1,96 V para cumplir con la lógica del circuito y las expectativas de su desarrollador. Tomé resistencias de 1k y 57k para R70 y R77 respectivamente. Según el simulador, la salida fue de 1,88 voltios, lo que es bastante aceptable. También tiré las resistencias R55 y R7, ya que reducen la linealidad, no se usan en la foto (tal vez esto sea un error), y la derivación en sí se conectó con cables dedicados a la parte inferior de R70, C18 y la parte superior de la derivación. directamente a la entrada "+" del amplificador operacional.

Las pistas adicionales se cortan, incluso en el reverso del tablero. Es importante soldar bien el cableado para que no se caigan, con el tiempo, de la derivación o placa, porque no solo el ADC del microcontrolador se alimenta desde este sensor, sino también la retroalimentación de corriente del regulador de pulso, que , si se pierde la señal, puede ir al modo máximo y deshacerse.

El circuito para el modo de descarga no es fundamentalmente diferente, pero como puse el trabajador de campo VT7 en el radiador y aumento la potencia de descarga al límite del controlador de campo (94W según la hoja de datos), me gustaría establecer la corriente de descarga máxima más .

Como resultado, obtuve: R50 - una derivación de 5.7 mOhm, R8 y R14 - 430 Ohm y 22 kOhm, respectivamente, lo que da los 1.5 voltios requeridos en la salida con una corriente a través de la derivación de 5 A. Sin embargo, también Experimenté con alta corriente - un máximo resultó 5.555 A, así que cosí una limitación a 5.5 A en el firmware (en el archivo "cheali-charger \ src \ hardware \ atmega32 \ targets \ imaxB6-original \ HardwareConfig.h") .

En el camino, surgió un problema: el cargador se negó a admitir que estaba calibrado (descargué). Esto se debe al hecho de que no se usa la definición de macro MAX_DISCHARGE_I en el archivo “HardwareConfig.h” para probar, sino el segundo punto de calibración para probar el primero (los puntos se describen en el archivo “GlobalConfig.h”). No profundicé en estas complejidades de las complejidades del código y simplemente eliminé esta verificación en la función checkAll () en el archivo "Calibrate.cpp".

Como resultado de las alteraciones, se obtuvo un dispositivo que proporcionaba una linealidad aceptable de medidas en el rango de 100mA a 5A y que podría llamarse instrumento de medida, si no por una cosa: ya que dejé un potente campo de descarga dentro de la caja ( a pesar de la refrigeración mejorada), el calentamiento de la placa todavía distorsiona el resultado de la medición, y las mediciones "flotan" un poco hacia la subestimación ... No estoy seguro de quién es el culpable de esto: el amplificador de error o el ADC de el microcontrolador. En cualquier caso, en mi humilde opinión, vale la pena sacar este controlador de campo fuera de la caja y proporcionarle suficiente enfriamiento (hasta 94W o reemplazarlo con otro canal N adecuado).

Firmware

No quería escribir sobre eso, pero me obligaron a hacerlo.

Un poco sobre mi revisión de enfriamiento

Polevik VT7, en un lugar nuevo, está pegado a un pegamento termofusible y su disipador de calor está soldado a una placa de cobre:

Decidí hacer el enfriamiento de un radiador innecesario en un tubo de calor de la placa base. La foto muestra una placa de presión adecuada y una almohadilla de transistor, a lo largo del perímetro del cual se coloca plástico aislante, por si acaso. Los talones de la punta del soldador se sueldan directamente a la placa, al cable común; desempeñará el papel de un disipador de calor adicional del convertidor:

La estructura ensamblada no impedirá que el dispositivo se apoye sobre sus patas:

Listo para firmware:

Probé esta modificación en modo enfriamiento pasivo: descarga durante 20 minutos de una batería Pb de 6 voltios con una corriente máxima de 5.5A. La potencia se destacó 30 ... 31W. La temperatura en el tubo de calor, según el termopar, alcanzó los 91 ° C, la carcasa también se calentó y, en algún momento, la pantalla comenzó a ponerse violeta. Yo, por supuesto, interrumpí inmediatamente la prueba. La pantalla no pudo volver a la normalidad durante mucho tiempo, pero luego se soltó.

Ahora ya es obvio que una unidad de carga externa con una conexión desmontable sería la mejor solución: no hay restricciones en el tamaño del radiador y ventilador, y la carga en sí resultaría más compacta y ligera (no hay descarga). necesario en el campo).

Espero que este artículo ayude a los principiantes a ser más atrevidos a la hora de experimentar con piezas de hierro indefensas.
Los comentarios y adiciones son bienvenidos.

Advertencia: las modificaciones descritas, si se usan de manera inepta, pueden dañar los componentes de carga, convertirlo en un "ladrillo" irreversible, así como reducir la confiabilidad del dispositivo y crear un riesgo de incendio. El autor se exime de responsabilidad por posibles daños, incluida la pérdida de tiempo.

Enlaces

Firmware alternativo cheali-charger: https://github.com/stawel/cheali-charger (Su revisión en youtube: una vez , dos).
Para compilar el firmware: Atmel Studio y CMake
Intermitente: eXtreme Burner AVR
Programador ISP:

En este artículo, le mostraré cómo flashear el Imax B6 Mini de dos formas diferentes. El primero es el más común, es usado por la mayoría, el segundo es más interesante en mi opinión, más simple, permitiéndote actualizar a la versión más nueva en este momento.

Empecemos por orden. Primero, debemos ir a skyrc.com y a la sección de Descargas. A continuación, seleccione el elemento Cargadores en la categoría y busque su dispositivo, en este caso Imax B6 Mini. Vaya a la pestaña Software y descargue la segunda versión del programa Charger Master.

En mi caso, el archivo se guardó sin una extensión, así que copié todos los nombres junto con la extensión y renombré el archivo descargado. Ejecute setup.exe o ChargeMaster2.msi, no hay diferencia. Instale el programa y, si es necesario, cambie la ruta de instalación. Dejé todo como está.

Después del lanzamiento, Charge Master nos informa que requiere NET Framework 4 para funcionar y estamos invitados a descargarlo. Estamos de acuerdo y presionamos el botón "Sí". Curiosamente, no pasó nada, así que lo descargué yo mismo. Le aconsejo que descargue el instalador sin conexión, aunque esto no es particularmente importante y puede descargar el instalador web. Después de la instalación, intentamos ejecutar el programa nuevamente. El programa ha comenzado, ahora puedes conectar el dispositivo al USB de tu computadora.

Se encontró un error en el programa debido a que parte de la interfaz desaparece cuando el dispositivo está conectado. Para solucionarlo, debemos ir al panel de control y cambiar el formato de idioma a inglés, o reemplazar el separador de las partes enteras y fraccionarias con una coma con un punto.

En mi caso, solo pondré el formato en inglés (EE. UU.). Ejecute el programa nuevamente e intente conectarse. Todo funciona, ve a la sección Sistema y ve un mensaje de que la versión 1.12 está disponible, tenemos la versión 1.10. Actualizamos el firmware haciendo clic en el botón Actualizar firmware. Una vez finalizado el firmware, el dispositivo produce un sonido característico.

Ahora sobre el segundo método. Este dispositivo también se puede actualizar mediante una utilidad de servicio especial. Este método es más simple, no requiere instalar software adicional ni cambiar la configuración del sistema. Además, este método nos permitirá actualizar a la versión 1.13. Vaya a la página del firmware y descargue un pequeño archivador con un flasher para nuestro dispositivo (enlace a continuación), o descárguelo directamente desde aquí, descomprímalo y ejecútelo.

Mientras mantiene presionado el botón Enter, conecte el cable USB al dispositivo y luego conecte la alimentación. Ahora puede hacer clic en el botón Actualizar. El proceso de firmware ha comenzado. En principio, no puede conducir el dispositivo a un modo de arranque especial y ni siquiera conectar la alimentación, pero simplemente después de conectarse a USB, proceda inmediatamente al firmware, pero mis pruebas mostraron que en este caso el firmware está instalado torcidamente y el dispositivo comienza a reiniciarse de vez en cuando. Por lo tanto, le aconsejo que haga todo claramente de acuerdo con estas instrucciones.

De verdad dicen: ¡la pereza es el motor del progreso! Aquí y yo, el pensamiento excitó mi cabeza, para automatizar el proceso de medición y entrenamiento de baterías ácidas. Después de todo, ¿quién, en su sano juicio, en nuestra era de microcircuitos inteligentes, estudiará minuciosamente una batería con multímetros y un cronómetro? Seguro que mucha gente conoce el cargador "popular" Imax B6. En Habré hay sobre él (y ni siquiera uno). A continuación, escribiré lo que hice con él y por qué.

Exactitud

Al principio, mi objetivo era aumentar la potencia de descarga para medir mis baterías para un suministro de energía ininterrumpida y, a largo plazo, entrenarlas sin correr el riesgo de un envejecimiento prematuro (yo, no las baterías). Conduje el dispositivo desmontado.

En el interior, está generosamente repleto de muchos amplificadores diferenciales, un multiplexor, un regulador reductor-elevador con alta eficiencia, tiene un buen paquete y puede encontrar código abierto en la red. muy bien firmware. Con una corriente de carga de hasta 5 amperios, puede incluso cargar baterías de automóvil a 50 A / h (corriente 0,1 C). Con todo esto, al mismo tiempo, la riqueza, como sensores de corriente, aquí se utilizan resistencias ordinarias de 1 W, que, entre otras cosas, funcionan al límite de su potencia, lo que significa que su resistencia flota significativamente bajo carga. ¿Puedes confiar en un dispositivo de medición así? Habiendo soplado y tocado estos "sensores" con mis manos, las dudas se han ido - ¡quiero convertirlos en derivaciones de manganina!

La manganina (también hay constantan) es una aleación especial para derivaciones, que prácticamente no cambia su resistencia al calentamiento. Pero su resistencia es un orden de magnitud menor que las resistencias que se reemplazan. Además, en el circuito del dispositivo, los amplificadores operacionales se utilizan para amplificar el voltaje del sensor a valores legibles por el microcontrolador (creo que el límite superior de digitalización es el voltaje de referencia del TL431, aproximadamente 2.495 voltios).

Mi refinamiento es soldar derivaciones en lugar de resistencias y compensar la diferencia de niveles cambiando la ganancia de los amplificadores operacionales a LM2904: DA2: 1 y DA1: 1 (ver diagrama).

Esquema



Para la alteración, necesitamos: el dispositivo original en sí (describo la alteración del original), derivaciones de manganina (tomé de los multímetros chinos), programador ISP, firmware del cargador de cheali (para la posibilidad de calibración), Atmel Studio para su ensamblaje (opcional), eXtreme Burner AVR por su firmware y experiencia en la creación de ladrillos para un firmware atmega exitoso (Todos los enlaces están al final del artículo).
Y también: la capacidad de soldar SMD y un deseo irresistible de restaurar la justicia.

Nunca he estudiado el desarrollo de circuitos y, en general, el radioaficionado, por lo que me daba un poco de miedo hacer tales cambios sobre la marcha en un dispositivo que funcionaba como este. ¡Y luego multisim vino al rescate! En él, es posible, sin tocar el soldador: implementar la idea, depurarla, corregir errores y comprender si funcionará en absoluto. En este ejemplo, he modelado una pieza de circuito, con un amplificador operacional, para un circuito en modo de carga:

La resistencia R77 proporciona retroalimentación negativa. Junto con R70, forman un divisor que establece la ganancia, que se puede calcular así (R77 + R70) / R70 = ganancia. Mi derivación resultó ser de unos 6,5 mΩ, que a una corriente de 5 A producirá una caída de tensión de 32,5 mV, y necesitamos obtener 1,96 V para cumplir con la lógica del circuito y las expectativas de su desarrollador. Tomé resistencias de 1k y 57k para R70 y R77 respectivamente. Según el simulador, la salida fue de 1,88 voltios, lo que es bastante aceptable. También tiré las resistencias R55 y R7, ya que reducen la linealidad, no se usan en la foto (tal vez esto sea un error), y la derivación en sí se conectó con cables dedicados a la parte inferior de R70, C18 y la parte superior de la derivación. directamente a la entrada "+" del amplificador operacional.

Las pistas adicionales se cortan, incluso en el reverso del tablero. Es importante soldar bien el cableado para que no se caigan, con el tiempo, de la derivación o placa, porque no solo el ADC del microcontrolador se alimenta desde este sensor, sino también la retroalimentación de corriente del regulador de pulso, que , si se pierde la señal, puede ir al modo máximo y deshacerse.

El circuito para el modo de descarga no es fundamentalmente diferente, pero como puse el trabajador de campo VT7 en el radiador y aumento la potencia de descarga al límite del controlador de campo (94W según la hoja de datos), me gustaría establecer la corriente de descarga máxima más .

Como resultado, obtuve: R50 - una derivación de 5.7 mOhm, R8 y R14 - 430 Ohm y 22 kOhm, respectivamente, lo que da los 1.5 voltios requeridos en la salida con una corriente a través de la derivación de 5 A. Sin embargo, también Experimenté con alta corriente - un máximo resultó 5.555 A, así que cosí una limitación a 5.5 A en el firmware (en el archivo "cheali-charger \ src \ hardware \ atmega32 \ targets \ imaxB6-original \ HardwareConfig.h") .

En el camino, surgió un problema: el cargador se negó a admitir que estaba calibrado (descargué). Esto se debe al hecho de que no se usa la definición de macro MAX_DISCHARGE_I en el archivo “HardwareConfig.h” para probar, sino el segundo punto de calibración para probar el primero (los puntos se describen en el archivo “GlobalConfig.h”). No profundicé en estas complejidades de las complejidades del código y simplemente eliminé esta verificación en la función checkAll () en el archivo "Calibrate.cpp".

Como resultado de las alteraciones, se obtuvo un dispositivo que proporcionaba una linealidad aceptable de medidas en el rango de 100mA a 5A y que podría llamarse instrumento de medida, si no por una cosa: ya que dejé un potente campo de descarga dentro de la caja ( a pesar de la refrigeración mejorada), el calentamiento de la placa todavía distorsiona el resultado de la medición, y las mediciones "flotan" un poco hacia la subestimación ... No estoy seguro de quién es el culpable de esto: el amplificador de error o el ADC de el microcontrolador. En cualquier caso, en mi humilde opinión, vale la pena sacar este controlador de campo fuera de la caja y proporcionarle suficiente enfriamiento (hasta 94W o reemplazarlo con otro canal N adecuado).

Firmware

No quería escribir sobre eso, pero me obligaron a hacerlo.

Un poco sobre mi revisión de enfriamiento

Polevik VT7, en un lugar nuevo, está pegado a un pegamento termofusible y su disipador de calor está soldado a una placa de cobre:

Decidí hacer el enfriamiento de un radiador innecesario en un tubo de calor de la placa base. La foto muestra una placa de presión adecuada y una almohadilla de transistor, a lo largo del perímetro del cual se coloca plástico aislante, por si acaso. Los talones de la punta del soldador se sueldan directamente a la placa, al cable común; desempeñará el papel de un disipador de calor adicional del convertidor:

La estructura ensamblada no impedirá que el dispositivo se apoye sobre sus patas:

Listo para firmware:

Probé esta modificación en modo enfriamiento pasivo: descarga durante 20 minutos de una batería Pb de 6 voltios con una corriente máxima de 5.5A. La potencia se destacó 30 ... 31W. La temperatura en el tubo de calor, según el termopar, alcanzó los 91 ° C, la carcasa también se calentó y, en algún momento, la pantalla comenzó a ponerse violeta. Yo, por supuesto, interrumpí inmediatamente la prueba. La pantalla no pudo volver a la normalidad durante mucho tiempo, pero luego se soltó.

Ahora ya es obvio que una unidad de carga externa con una conexión desmontable sería la mejor solución: no hay restricciones en el tamaño del radiador y ventilador, y la carga en sí resultaría más compacta y ligera (no hay descarga). necesario en el campo).

Espero que este artículo ayude a los principiantes a ser más atrevidos a la hora de experimentar con piezas de hierro indefensas.
Los comentarios y adiciones son bienvenidos.

Advertencia: las modificaciones descritas, si se usan de manera inepta, pueden dañar los componentes de carga, convertirlo en un "ladrillo" irreversible, así como reducir la confiabilidad del dispositivo y crear un riesgo de incendio. El autor se exime de responsabilidad por posibles daños, incluida la pérdida de tiempo.

Enlaces

Firmware alternativo cheali-charger: https://github.com/stawel/cheali-charger (Su revisión en youtube: una vez , dos).
Para compilar el firmware: Atmel Studio y CMake
Intermitente: eXtreme Burner AVR
Programador ISP:

En este artículo, le mostraré cómo flashear el Imax B6 Mini de dos formas diferentes. El primero es el más común, es usado por la mayoría, el segundo es más interesante en mi opinión, más simple, permitiéndote actualizar a la versión más nueva en este momento.

Empecemos por orden. Primero, debemos ir a skyrc.com y a la sección de Descargas. A continuación, seleccione el elemento Cargadores en la categoría y busque su dispositivo, en este caso Imax B6 Mini. Vaya a la pestaña Software y descargue la segunda versión del programa Charger Master.

En mi caso, el archivo se guardó sin una extensión, así que copié todos los nombres junto con la extensión y renombré el archivo descargado. Ejecute setup.exe o ChargeMaster2.msi, no hay diferencia. Instale el programa y, si es necesario, cambie la ruta de instalación. Dejé todo como está.

Después del lanzamiento, Charge Master nos informa que requiere NET Framework 4 para funcionar y estamos invitados a descargarlo. Estamos de acuerdo y presionamos el botón "Sí". Curiosamente, no pasó nada, así que lo descargué yo mismo. Le aconsejo que descargue el instalador sin conexión, aunque esto no es particularmente importante y puede descargar el instalador web. Después de la instalación, intentamos ejecutar el programa nuevamente. El programa ha comenzado, ahora puedes conectar el dispositivo al USB de tu computadora.

Se encontró un error en el programa debido a que parte de la interfaz desaparece cuando el dispositivo está conectado. Para solucionarlo, debemos ir al panel de control y cambiar el formato de idioma a inglés, o reemplazar el separador de las partes enteras y fraccionarias con una coma con un punto.

En mi caso, solo pondré el formato en inglés (EE. UU.). Ejecute el programa nuevamente e intente conectarse. Todo funciona, ve a la sección Sistema y ve un mensaje de que la versión 1.12 está disponible, tenemos la versión 1.10. Actualizamos el firmware haciendo clic en el botón Actualizar firmware. Una vez finalizado el firmware, el dispositivo produce un sonido característico.

Ahora sobre el segundo método. Este dispositivo también se puede actualizar mediante una utilidad de servicio especial. Este método es más simple, no requiere instalar software adicional ni cambiar la configuración del sistema. Además, este método nos permitirá actualizar a la versión 1.13. Vaya a la página del firmware y descargue un pequeño archivador con un flasher para nuestro dispositivo (enlace a continuación), o descárguelo directamente desde aquí, descomprímalo y ejecútelo.

Mientras mantiene presionado el botón Enter, conecte el cable USB al dispositivo y luego conecte la alimentación. Ahora puede hacer clic en el botón Actualizar. El proceso de firmware ha comenzado. En principio, no puede conducir el dispositivo a un modo de arranque especial y ni siquiera conectar la alimentación, pero simplemente después de conectarse a USB, proceda inmediatamente al firmware, pero mis pruebas mostraron que en este caso el firmware está instalado torcidamente y el dispositivo comienza a reiniciarse de vez en cuando. Por lo tanto, le aconsejo que haga todo claramente de acuerdo con estas instrucciones.